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電廠高壓調(diào)門晃動及屢次斷裂原因分析及處理

更新時間:2014-01-13點(diǎn)擊次數(shù):3508

1.綜述

浙江華能長興電廠#5機(jī)系上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N125-/535/535型超高壓、中間再熱凝汽式汽輪機(jī),于1992年8月安裝投產(chǎn)發(fā)電。原#5汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)為全液壓調(diào)速系統(tǒng),于2001年5月至6月運(yùn)用新華控制工程公司的DEH-ⅢA型高壓抗燃油純電調(diào)控制系統(tǒng)對原調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行了改造。機(jī)組控制系統(tǒng)改造后,自動化程度得到了很大的提高,系統(tǒng)的響應(yīng)時間快,控制精度高。但從2002年2月至6月,#3高調(diào)門LVDT共斷裂了5根,2002年5月還發(fā)生了高調(diào)門在特定位置的晃動現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅了機(jī)組的安全運(yùn)行。

2.#5機(jī)高壓調(diào)門晃動及#3高壓調(diào)門LVDT斷裂現(xiàn)象簡述

2002年2月2日22:37分左右,#5機(jī)出力125MW,協(xié)調(diào)控制,#3高調(diào)門LVDT2信號由0V突升至4.04Vzui大值,VCC卡高選,致使4.04V故障信號被輸入伺服閥與當(dāng)時的控制指令相比較,伺服閥輸出迫使#3調(diào)門迅速關(guān)閉,負(fù)荷跌至115MW后,因機(jī)組實(shí)際所帶負(fù)荷與目標(biāo)值之間存在偏差,DEH軟件經(jīng)運(yùn)算后,在#3調(diào)門已虛假開啟的情況下,開啟#4調(diào)門維持負(fù)荷目標(biāo)值與給定值的平衡。

2002年4月10日,早上巡檢發(fā)現(xiàn)#3調(diào)門LVDT1信號為0V,LVDT2信號為1.4V左右,判斷為#3調(diào)門LVDT1信號故障。

2002年5月1日前后,#5機(jī)組在負(fù)荷升降時,調(diào)門晃動大,尤其是#3調(diào)門的LVDT2信號在控制指令未變化情況下有跳變?,F(xiàn)場檢查#3調(diào)門實(shí)際位置晃動較大,又因#3調(diào)門LVDT1已屏蔽,為確保#5機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,決定強(qiáng)制關(guān)閉#3調(diào)門,在#3調(diào)門LVDT更換前,只由#1、#2、#4調(diào)門參與調(diào)節(jié)。

3.#5機(jī)高壓調(diào)門晃動及#3高壓調(diào)門LVDT斷裂原因分析

對于DEH控制系統(tǒng)來說,調(diào)門的晃動是常見的故障,一般來說由以下的原因引起:

1.伺服閥的振動引起調(diào)門的晃動;

2.控制參數(shù)不匹配,熱工信號故障;

3.調(diào)速汽門門桿振動;

4.LVDT反饋桿松

伺服閥振動的故障一般由于伺服閥振蕩、彈簧管疲勞、磁鋼磁性變化、伺服閥濾芯堵塞、伺服閥主閥芯卡澀、伺服閥閥口磨損等原因引起。因?yàn)槲覐SDEH控制系統(tǒng)投用時間不長,且我廠對油質(zhì)的控制較為嚴(yán)格(抗燃油的各項(xiàng)指標(biāo)均在要求范圍內(nèi)),應(yīng)該說油質(zhì)方面引起的可能性很小。同時,我們發(fā)現(xiàn)高壓調(diào)門的晃動現(xiàn)象與#3調(diào)門的特定位置有關(guān)。因此我們把檢查的重點(diǎn)放在其它因素的查找上,未輕易更換伺服閥。

熱工控制維護(hù)人員在故障的處理過程中,對控制參數(shù)及熱工信號進(jìn)行了檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常。

分析#5機(jī)在升降負(fù)荷時#1、#2調(diào)門的晃動,我們可以發(fā)現(xiàn)兩個現(xiàn)象:1.#1、#2高壓調(diào)門的晃動與特定負(fù)荷(開度在48%--50%)有關(guān),2.與#3調(diào)門的開度(0-10%)及LVDT的狀態(tài)有關(guān)。我們在2002年4月30發(fā)現(xiàn)#5機(jī)在升降負(fù)荷時#1、#2調(diào)門有晃動,同時在2002年5月5日就發(fā)現(xiàn)#3調(diào)門的一根LVDT已斷裂(另一根早已屏蔽),在2002年5月14日對#3調(diào)門LVDT進(jìn)行更換后,就沒有再出現(xiàn)升降負(fù)荷時#1、#2調(diào)門的晃動現(xiàn)象。2002年4月30日的#1、#2調(diào)門的晃動,發(fā)生在100MW左右,#1、#2調(diào)門的開度為48%左右,而#3調(diào)門的開度為0-10%,正好在#3調(diào)門將開未開的階段,總的調(diào)門流量特性正好處于拐點(diǎn),此處的流量變化比較大。同時由于#3調(diào)門一根LVDT屏蔽、而另一根LVDT斷裂,在機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定的時候,斷裂的那根LVDT斷裂的兩頭剛好未脫開(處于脆弱的穩(wěn)定狀態(tài)),調(diào)門反饋未變化,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷進(jìn)行調(diào)節(jié)時,斷裂的LVDT斷裂的兩頭脫開,造成#3調(diào)門反饋與實(shí)際開度的線性關(guān)系發(fā)生變化,更加劇了流量的變化,使系統(tǒng)無法進(jìn)行的調(diào)節(jié),造成了震蕩,由此造成了調(diào)門出現(xiàn)晃動。

當(dāng)LVDT線圈與鐵桿長期磨損造成絕緣下降甚至斷裂,LVDT鐵桿斷裂后兩頭無法穩(wěn)定接觸、在調(diào)門運(yùn)動時隨時可能脫開的情況下,調(diào)門不光會在特定負(fù)荷(開度)下晃動,在其它的負(fù)荷(開度)也會發(fā)生晃動,這種晃動與調(diào)門的流量特性無關(guān),主要由于LVDT反饋不穩(wěn)定,與DEH計(jì)算指令發(fā)生偏差,贊成系統(tǒng)的反復(fù)調(diào)節(jié),從而形成了調(diào)門的晃動。

那么#3調(diào)門LVDT為什么會頻頻斷裂呢?在2002年5月14日處理#3調(diào)門LVDT時,我們發(fā)現(xiàn)#5機(jī)#2、#3高調(diào)門在特定位置處,活塞桿與閥桿的連接塊及其閥桿有1-2mm的自發(fā)軸向晃動,而當(dāng)時上部活塞桿未見明顯晃動,說明連接塊與活塞桿有軸向間隙,這種與位置有關(guān)的軸向晃動,引起了連接塊在圓周方向進(jìn)行晃動(連接塊緊固螺栓已無法再緊),同時發(fā)現(xiàn)原LVDT緊固裝置與連接塊不同心,以上因素造成了LVDT內(nèi)鐵芯產(chǎn)生摩擦和彎折,輕者引起線圈絕緣下降甚至斷裂,重者鐵芯磨細(xì)斷裂。連接塊與活塞桿的軸向間隙可能是設(shè)計(jì)、加工原因,或者長期運(yùn)行中磨損。因?yàn)槲覐S的運(yùn)行方式是#1、#2調(diào)門同時開啟,在現(xiàn)在的高負(fù)荷條件下,#3調(diào)門長期處于調(diào)節(jié)狀態(tài),當(dāng)#3調(diào)門處于小開度時,調(diào)節(jié)閥碟上受的力是交變應(yīng)力,造成了大閥碟對予啟閥的不斷沖撞,同時上部油動機(jī)活塞座有彈簧的壓力,閥桿的沖撞力難以向上傳遞,那么連接塊(與油動機(jī)有設(shè)計(jì)10S的間隙)在下部閥桿的長期的沖撞下,造成了磨損,使間隙增大,造成了連接塊在軸向的晃動,同時軸向的晃動又造成了連接塊的橫向移動,共同使LVDT造成損壞。因?yàn)楦邏赫{(diào)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)在汽輪機(jī)大罩殼內(nèi),平時對LVDT及連接塊的磨損(軸向間隙只有在特定位置晃動時才有)很難看到,這推遲了問題的解決。

4.#5機(jī)高壓調(diào)門晃動及#3高壓調(diào)門LVDT斷裂處理

對于#3高壓調(diào)門單個LVDT出現(xiàn)故障后,我們及時把故障的LVDT撤出運(yùn)行。

當(dāng)#3調(diào)門兩個LVDT均出現(xiàn)故障后,我們采取在DEH功率回路控制的情況下,把#3高壓調(diào)門強(qiáng)制關(guān)閉,,由DEH自動開啟#4調(diào)門進(jìn)行功率的調(diào)節(jié)。

對于由#4高壓調(diào)門代替#3高壓調(diào)門工作,因?yàn)槭欠钦_\(yùn)行方式,我們采取小幅多次的調(diào)節(jié)方法,盡量減少對系統(tǒng)的沖擊,同時對軸向位移、差脹等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視。

新華控制工程公司提供了新型的LVDT,這種形式的LVDT能有效的減輕LVDT連桿不同心及閥桿微量晃動產(chǎn)生的磨損。

同時 對油動機(jī)活塞桿與閥桿的連接塊進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),保證了連接塊的間隙在正常范圍。

5.存在的問題

對于高壓調(diào)門閥桿的固有軸向振動,因?yàn)槭情y碟及閥座的空間結(jié)構(gòu)決定的,沒有辦法進(jìn)行根本的解決??蓪τ鑶㈤y進(jìn)行處理以恢復(fù)原來的予啟間隙(因?yàn)橛鑶㈤y在長期運(yùn)行后,經(jīng)大閥碟沖撞后有磨損,造成了予啟間隙的增大),減少軸向的振動。

同時,調(diào)門的開啟重疊度是客觀存在的,在調(diào)門的重疊度階段,流量特性曲線如果與實(shí)際不吻合,那么在流量特性曲線的拐點(diǎn)處就造成了在很小的開度變化時造成了流量有較大的變化,在功率回路投用的情況下,為了維持負(fù)荷的穩(wěn)定,就會造成調(diào)門的頻繁調(diào)節(jié),形成震蕩。在流量特性曲線的拐點(diǎn)處,如何有效的避免調(diào)門的晃動呢?因?yàn)榛蝿优c位置有關(guān),只要避開晃動的拐點(diǎn)就可以解決這一問題,可以加減負(fù)荷或加減蒸汽的壓力來避開這一點(diǎn)。當(dāng)然,為了盡量減少拐點(diǎn)的影響,我們應(yīng)該對流量特性曲線進(jìn)行細(xì)調(diào),以適應(yīng)實(shí)際工況。

#5機(jī)高壓調(diào)門晃動及#3高壓調(diào)門LVDT斷裂問題的處理,使我們認(rèn)識到在DEH系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,熱工人員和機(jī)務(wù)人員密切配合,共同合作,有助于問題的全面早日解決。同時認(rèn)識到任何設(shè)備故障的發(fā)生總有一些先兆,而任何設(shè)備故障的處理總可以找到更深層次的原因,一個好的技術(shù)人員應(yīng)該在設(shè)備有故障先兆時,發(fā)現(xiàn)并阻止事故的發(fā)生,而在設(shè)備故障處理過程中,找到引起故障的深層次原因。

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